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魯泰化學實現廢水零排放,助推高質量綠色發展
文章來源:     更新時間:2020-09-15 13:18:38

         

   

      近年來,魯泰化學不斷擴展生產能力,增強產品附加值,發展循環經濟,在全國氯堿行業領域內發展迅猛。作為淮河流域水污染防治工作先進集體,魯泰化學加快推進污染治理和資源循環利用,不斷適應與時俱進的新要求,持續謀求突破與創新發展。

      按照公司目前的生產能力計算,魯泰化學正常生產情況下,每年共計用水量約350萬噸,每年污水排放量約為230萬噸。隨著生產擴能、工藝改造、項目建設、檢維修等一系列促生產、提效益措施的實施,水資源消耗和廢水排放將會成為制約公司綠色發展的短板。

      基于綠色發展理念,魯泰化學黨委書記、董事長張玉標以“三廢”為出發點,以治理目標為落腳點,率先提出“廢水零排放、大氣無污染、固廢再利用”十五字環保方針,致力于廢水資源化利用、廢氣綜合治理、固廢合法處置利用三方面多措并舉,化劣勢為優勢,變短板為跳板,用綠色為高質量發展打下厚重底色,建設一流現代化化工企業。

 號角已吹響,執行正當時。魯泰化學領導班子立即召開現場會,搭建廢水零排放組織框架,制定工作方案和措施,決心咬定目標不放松,撲下身子抓落實,大力發展廢水零排放工程,徹底解決水資源利用和廢水零排放問題。

       魯泰化學按照預防為主、防治結合、綜合治理的原則,在源頭防控、過程治理、末端處置三方面實行全過程控制,實現廢水零排放。通過建立以雨污分流、清污分流為基礎的分流系統,從廢水的產生、收集、輸送、處置進行全流程優化升級,利用設備更新、工藝優化、平臺搭建、監控升級新技術手段,同時把產排污識別、水循環運行、排污風險監測和排水應急處置進行結構性調整,在廢水的梯級回用、循環使用、再生利用三個層次上進行廢水循環利用,尋求不同水質、不同工序最佳匹配,實現全廢水產生量的最小化和水資源利用效率最大化的目的,最終實現了廢水零排放。目前,魯泰化學廢水零排放已在國內同行業領域居于領先水平,為同行業污染控制方向提供了可借鑒的先行示范作用。

抓“源頭防控”實現廢水減排

      為著力解決源頭消減廢水量,魯泰化 學開展六西格瑪精益管理工作,通過定義、目標、分析、改善及控制五個階段分析現狀、過程能力、篩選關鍵因子、制定改善方案及標準化控制,改進廢水排放缺陷。

      一是蒸汽冷凝水減排方面:魯泰化學對蒸汽疏水器精簡數量、合理設置、更新老舊、就近串聯,大大減少了冷凝水排放量。同時,在生產界區敷設集水管道,收集冷凝水就近分質回用。經過疏水器一系列優化,疏水器更新80余個,疏水點減少20余個,就近串聯10余個,蒸汽冷凝水共減排200m3/d。

      二是循環水排污方面:魯泰化學認真梳理循環水排污程序,優化排污程序,嚴格控制各項指標,提高循環水水質,減少循環水排污。具體通過延長過濾時間、定期清理濾料、控制加藥頻次、提高新鮮水補水質量,提高循環水水質。在循環水池增設在線監測設備,改善循環水監測環境,實時監控循環水質量,確保循環水水質監測準確性,優化循環水自動化排污技術。經過多措并舉,循環水水質各項指標較穩定,排放頻次和水量大幅度減少。

       三是機封冷卻水方面:魯泰化學現場抽取100個大小泵機封水流量進行統計,普遍存在浪費現象。在機封水水源處增加流量計,合理控制機封水流量,增加機封水收集管道進行中水回用。

       四是設備維修排污方面:魯泰化學設備維修作業前編制環保預防措施,包括廢液來源、水量、水質,制定收集、導流、應急措施以及措施的可行性,保證作業過程中廢液有效收集。作業過程中,現場維修監護人落實環保措施執行,發現措施未落實,立即阻止作業進程,待完善措施后方可作業。

抓“過程治理”實現綜合治理

       為實現廢水零排放,廢水產生后要從收集、存放再到輸送、處置進行全過程優化,在產水區直接進行綜合治理,增加中水回用方式,杜絕直接排入外環境。魯泰化學利用智能化信息系統與自動化操作管理,對生產界區內所有廢水排放點進行統計、匯總,生活污水、生產廢水進行分質收集,新建廢水收集池、鋪設廢水輸送管網,將各類廢水通過各自的廢水輸送管線送到不同的場所。廢水通過各自管網分別進入生活污水、工業廢水處理設施,實現了污水的的全程管道輸送。利用原地溝在上層鋪設花磚與生產區域分隔,形成密閉環境,合理設置車間雨水導流口,建設雨水分流系統。在雨水排水系統在生產裝置區、罐區、污水處理等場所設置自動切換閘閥,將降雨時產生的初期雨水全送輸送至工業廢水處理設施進行處理,后期雨水通過雨水管網直接排出廠區。

      在聚氯乙烯生產中,生產過程中產生大量廢水,其中包括聚合離心母液水、乙炔廢次鈉廢水、氯乙烯含汞廢水。這些廢水具有污染物含量高、水量大、難降解的特點。針對這些廢水,魯泰化學提出在產水區域生產過程中建設廢水處理裝置,處理后產水進行分質回用。

      針對聚氯乙烯過程中產生的廢水性質,魯泰化學投資2650萬元建設3600m3/d的聚合離心母液廢水處理裝置,利用當前先進的治理技術,對聚合干燥工序產生的PVC母液廢水進行處理。裝置包括聚合離心母液廢水生化處理裝置和中水深度處理裝置,裝置運行后產水率達到90%以上,污染物去除率達到95%以上,中水深度處理裝置出水水質達到除鹽水標準,電導率≤2us/cm,可作為聚合反應用水或冷凍循環晾水塔補水,實現了母液廢水零排放。

      乙炔的生產工藝中使用次氯酸鈉對乙炔氣進行清凈,清凈后廢次鈉水水溫達到70℃,且水中含有乙炔、硫化物和磷化物等污染物。魯泰化學投資760萬元建設100m3/h廢次鈉水綜合利用項目,采用目前最先進的工藝技術裝備,將廢次鈉水集中收集經綜合利用裝置處理后,85%的水量用于新鮮次鈉的循環安全配制,15%的水量達到三類水質指標,用于鹽水工序化鹽或乙炔發生用水,實現廢次鈉水的綜合治理和循環利用。

      氯乙烯生產過程中使用汞觸媒作催化劑,轉化后氯乙烯通過酸洗、堿洗、壓縮均產生含汞廢水,直接排放或利用都將嚴重污染水體、土壤等外環境。魯泰化學把汞污染防治作為工作重點,投資420萬元建設PVC汞污染物減排治理設施,選用深度處理裝置,處理后廢水中汞濃度≤1ug/L,實現含汞廢水的零排放。

抓“末端處置”實現廢水零排放

      通過開展源頭防控、過程治理各項措施,大量廢水已經進行處置回用,剩余部分水量要經過輸送管道進入末端進行最后處置工作。魯泰化學末端主要的污水處理設施是凈水中心。原設計為化工廢水和生活污水分別處理后通過均質混合池混合排放,化工廢水采用“中和+絮凝”沉淀處理工藝,但處理效果不理想。魯泰化學根據污水進水水質實際情況,充分利用現有污水處理設施,對污水處理工藝進行優化改造,將可生化的化工廢水經過化工廢水處理設施處理后,用管道輸送至生活污水處理設施進行再處理,從而延長污水處理時間,提高污水處理效率。同時,投資1500萬元對生活污水處理設施進行改造,實施中水回用工程。裝置運行后,污水處理能力大大提高,污染物去除率95%以上,產水率90%以上,出水水質可達到消防水水質,可直接作為消防水補水和綠化用水,最終實現了廢水零排放。

       通過實施廢水零排放工程,母液廢水處理裝置產水全部回用于聚合、冷凍生產裝置,每年可減少廢水排放量101萬噸,節約地下水101萬噸,減少環保稅 22萬元,節省水資源稅454.5萬元。廢次鈉綜合利用項目產水水質全部循環利用,每年可減少廢水排放量 82萬噸,節約地下水69.7萬噸,減少環保稅17萬元,節省水資源稅313.6萬元。含汞廢水深度處理后產水全部回用,每年可減少廢水排放量 2.6萬噸。中水回用每年收集清水約45萬噸,可節省水資源稅費用202.5萬元。綜上所述,廢水零排放工程每年減少廢水排放量約230.6萬噸,減少環保稅35萬元,節省水資源稅 1037.7萬元,共節省 1072.7萬元。

      近年來,魯泰化學在“五融五優 紅色引擎 綠色共享”黨建品牌的引領下,堅持公司“十五字環保方針”不動搖,通過大力推進實施“廢水零排放”工程,彰顯了國企擔當,履行了社會責任,形成了公司生態環境保護領域廢水零排放的特色文化。公司借助源頭防控、過程治理、末端處置智慧管控,有效解決了水資源高耗能、廢水高污染的現實問題,達到了國內同行業領域領先水平,樹立了行業可復制、可借鑒、可優化的廢水零排放范本,具有一定的推廣價值和品牌文化價值。

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