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“廢氨水的尾氣脫硫效果,跟液氨不相上下。”9月6日,中海化學(xué)大峪口公司一期硫酸裝置利用廢氨水進(jìn)行尾氣脫硫后,通過對比在線監(jiān)測數(shù)據(jù)得出了這樣的結(jié)論。根據(jù)成本核算,用廢氨水替代原來的脫硫劑,每年能節(jié)省近100萬元的成本。 據(jù)悉,該公司此前的脫硫劑是將濃度98%的液氨配置成10%~15%的低濃度氨水,每年花費近200萬元。一次偶然的機會,大峪口公司硫酸生產(chǎn)部部長趙信剛了解到,合成氨過程中會產(chǎn)生低濃度的廢氨水,合成氨生產(chǎn)企業(yè)一般都會以低價銷售廢氨水。
廢氨水是合成氨生產(chǎn)企業(yè)的“下腳料”,能不能直接用這些廢氨水作為脫硫劑呢?有了這個想法之后,趙信剛立即行動,安排專人東奔西走。從今年年初開始,先是到同行企業(yè)考察廢氨水脫硫的實際運行效果和氨水接卸設(shè)施,后又到合成氨生產(chǎn)企業(yè)考察廢氨水產(chǎn)量、回收等情況,最后協(xié)調(diào)公司采辦管理部對廢氨水銷售價格進(jìn)行詢價比價。綜合所有考察情況之后,大峪口公司決定與位于公司附近的金鷹能源科技有限公司合作,將一期硫酸裝置脫硫劑更換成廢氨水。
廢氨水有了著落,氨水儲罐旁還需新增一套氨水接卸設(shè)施。為了盡快用上廢氨水,大峪口公司利用之前技改閑置下來的輸送泵、舊管道等,在兩周內(nèi)就改造完成了氨水接卸設(shè)施。該公司還提前編制了《氨水卸車作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》,對相關(guān)操作崗位進(jìn)行了專題培訓(xùn),以確保廢氨水在接卸過程中不出現(xiàn)安全事故。
“合作公司的廢氨水價格大約為液氨采購價的一半,若采用廢氨水脫硫,即便不計配置液氨的工藝水成本,每年的尾氣脫硫劑費用都能節(jié)省一半。”趙信剛說,脫硫過程中產(chǎn)生的硫酸氨溶液可直接進(jìn)入復(fù)合肥裝置,當(dāng)作產(chǎn)品填料。如此一來,該舉措在降本的同時,還為合成氨生產(chǎn)企業(yè)的廢氨水處置找到了新出路,可謂一舉兩得。 |