近日,吉林石化合成樹脂廠通過應用ABS研發中心自主開發的高轉化率接枝聚合新技術,實現了污染物源頭減排,解決了該廠2RCO系統爐膛經常超溫、非甲烷總烴有超標風險的瓶頸問題。 該廠2RCO系統于2012年投入使用。其后,隨著ABS裝置負荷的提升,系統經常超溫,不能穩定運行,需正、副線同時運行。2020年末,3套ABS裝置VOCs綜合治理項目投用后,2RCO系統正線運行時爐膛超溫情況卻更加嚴重,超過了催化劑運行溫度上限,且出口尾氣中非甲烷總烴超標。因此,提高接枝聚合轉化率,降低殘余單體排放,實現源頭減排是解決問題的最佳方案。 為解決上述問題,該廠ABS研發中心從2015年開始,就致力于改進ABS接枝聚合配方和工藝研究,以期提高聚合轉化率,提升產品性能。隨后,科研人員開展了調整核殼比例、單體比例、乳化劑用量、反應溫度及反應時間等因素對聚合轉化率和產品性能的影響研究。從小試研究結果看,接枝聚合新技術不僅提高聚合轉化率,還可以提高產品白度和接枝膠乳的穩定性。 為源頭解決2RCO系統超溫問題,該廠決定實施接枝聚合新技術工業化應用,提高聚合轉化率,從根本上減少殘余單體排放。2月22日,該廠組織開展二裝置接枝聚合新技術工業化試驗。23日11時44分,試驗膠乳開始進入凝聚系統,通過優化調整凝聚條件、脫水干燥系統運行參數,實現穩定運行。24日2時開始,試驗粉料進入混煉單元生產ABS,產品各項性能均達到要求,整個生產過程平穩可控。 目前,高轉化率接枝聚合新技術已連續運行10余天。經過連續跟蹤測試,接枝聚合轉化率平均達到98.2%以上,比原來提高了1.5個百分點,膠乳殘單含量降幅達到47.1%,2RCO系統由正副線同時運行改為正線運行,爐膛溫度降低80℃左右,人工檢測非甲烷總烴含量降幅明顯,達到國家標準排放限值。 |